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东华注塑机射嘴漏料故障处理方法

 

 注塑机生产中射咀漏料   是日常比较常见,多发的一个故障。具有渐进性,突发性的特点,也是大家处理起来比较麻烦,花时长的一件事。

一,模具方面

1.模具定位圈在上模中操作不良失误引起定位圈没装好,不平衡。

上模工在吊模时工作不细致,锁模参数设置不合理,导致模具定位圈与胶口套,定模孔没对正。三者之间同轴度偏差过大,引起漏料   。(≤400T的注塑机射咀同轴度不大于0.25mm)

处理:锁模高压速度降低,边锁模边观察定位圈定位到位,否则,重装。

2.模具胶口套球面R有损伤缺口。特别是在生产含玻纤材料时,冷料硬度高,极易损坏胶口套R,有明显的凹陷,流槽。

处理:更换新的胶口套或重新加工车胶口套SR。

二,设备方面

1、定位圈、模板定位孔使用年久后,磨损,变形,造成定位孔和定位圈和射咀间的同轴度超标。射咀漏料   

处理:吊模上高压后,暂不上压块。胶口套上垫张纸,座台射咀对撞胶口套,查看白纸上的同轴度对冲印记,要圆圆的圆圈。否则微调模具,重新试验。

我在某公司工作时,所有大小模具,工艺员上模具都用这方法检验校正同轴度。二年没发生一起因上模具引起的漏料   。我之所以啰嗦这点,是因为定位圈外径加工一般下偏差15丝,内径上偏差10丝以上。使用年久后,累积误差更大,大家容易只依赖相信定位圈,以为有了它就万事大吉,忽视同轴度误差值大引起的射咀漏料   

2.射移座台导轨设计不合理或使用不良变形,导致射咀的同轴度偏差,引起漏料   

处理:更换或校正导轨后,重新调整设备的同轴度。

3.射咀有损坏。特别是生产玻纤材料时,容易造成模具胶口套和射咀同时损坏。

处理:加工车射咀SR,或更换新射咀。射咀SR<1O,一般胶口套SR大于射咀。

4、座台油缸油封磨损,损坏老化,内泄造成的漏料   

射胶动作时,射出阀和座台射移阀是同时工作的。射出压力作用在模具上,有一个巨大的反作业力靠射移油缸来支持抵制。如果油缸内泄,容易导致渐近性的漏胶。特别是在5年以上的旧机或从没保养过的注塑机,要特别留意这点。

射移阀内泄也有这种情况。

处理:更换油封,尘封或阀。

三,设备工艺上的参数设置不合理(这点主要针对双色机)

1、双色机要注意座进保护时间和座进保持时间设置合理,偏大点。

2.双色机还要考虑主,副射台前进的压力设合理,一般主射比副射台的压力要大点。


 

文章来源:http://www.dg-cml.com/te_news_industry/2017-09-18/26361.chtml